• 【客戶案例】你見過滿寶餛飩生產線嗎?一臺拌餡機配9個員工,包一顆只需幾秒

    “左手托皮兒,右手用刮子挑入肉餡兒,左手從小拇指開始依次把面皮向里靠攏,結合右手一攏即成。”這是一顆滿寶餛飩在“快手”王欣手上的誕生過程,整個過程一氣呵成,只需幾秒。

    和往常一樣,1月14日9點半,沈陽滿佳餐飲管理有限公司(以下簡稱“沈陽滿佳”)生產線上的王欣和工友們按時坐到工位上,開始一整天的“包餛飩工程”。按照正常的速度,王欣所在的班組成員每天能包出70000余顆餛飩,這是企業每天總產量的十二分之一。


    王欣說,年關將近,她所在的車間正在為春節加緊備貨。不敢有絲毫馬虎。“我們這個車間12組人,一天捏出來的餛飩大概是80000盒,但因為春節要放假,現在每天要多捏10000盒餛飩。

    而每一天,沈陽滿佳都有近90000盒個兒大皮兒薄的滿寶餛飩被打包裝車,發往全國各地,擺上百姓的餐桌。

    “除了包餛飩的工序之外,其他都是自動化設備。”走了一圈,在偌大的生產車間,餛飩車間自動化生產流程安全有序地運轉。車間經理王春雨說,之所以能夠保證產量的穩定,以及管理高效,來自企業多年的積累與一段時間來對“精益生產”的推廣和應用。


    “在車間,運用精益管理后,我們將人和機器的配合效率調到最優,實現單體產線效率提升13%。”王春雨介紹,以往,在沈陽滿佳公司的生產線上,一組員工由8人組成,需要配合一個拌餡機器生產,由于人員勞動強度不同,工作期間有員工需要輪流上廁所,拌餡機器需要根據產線在崗人數進行反復調節速度。王春雨說,包不過來餛飩曾經是生產線上長時間無法解決的矛盾。

    引入精益管理理念后,企業請來了精益專家,經指導和測算,沈陽滿佳的餛飩生產線進行科學調整:車間被分成了12組生產線,一條線由一臺全速運行的拌餡機器配上9個員工,再加上4個小組班長作為機動人員打配合。

    “這樣搭配之后,所有產線的拌餡機器無需反復調速,而是始終保持全速運行,人員在小組班長的打配合下,也能全員跟上機器的工作節奏。”王春雨介紹,調整后,員工的滿意度和獲得感得以提升。“單條線的效率提升都能保證在10%以上,設備故障停機時間降低20%。”王欣坦言,效率的提升和故障停機的減少,每天能夠提前一個小時完成當天的產量,“大家都能早一點兒下班回家,家里人也很開心。”


    沈陽滿佳精益管理方面負責人隋衡拿去年節約能源的數據舉例,2019年8月份,車間生產線改善之后,由于每天減少了一小時的工作時間,企業每條生產線每月至少節省電能626度,人工成本每月也節省2000多元。

    “餛飩工廠做精益管理不是易事,在保證食品安全的前提下,從復雜繁瑣的流程中,哪怕每顆餛飩快上0.1秒,能給企業帶來的成本降低意義也很重大。”專家曹慶春就精益管理感慨道。

    2019年,沈陽滿佳在精益管理的推動下,實現了生產線的轉型升級,市場迎來產銷兩旺。以滿寶餛飩、抄手為代表的特色產品在全國賣到1.7億元,實現納稅額950萬元。企業負責人孫旭東表示,精益管理的思想精髓其實也是精益求精,做食品行業,就要將這種一絲不茍、精益求精的工匠精神融入食品生產的環節,這樣才能夠獲得市場的認可,也符合公司的經營理念:品質真,心意暖!“


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